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發(fā)布時(shí)間:2015-12-04 16:58:57
更新時(shí)間:2019-09-24 08:08:59
作者:紅星機器
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球磨機
某銅選廠(chǎng)的選礦能力一直處于不溫不火的狀態(tài),令該廠(chǎng)頗為著(zhù)急。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的深入研究,該廠(chǎng)認為主要問(wèn)題在于磨礦系統的不合理設計造成的,磨礦細度差成為影響銅選礦回收率指標的主要問(wèn)題和關(guān)鍵因素。該廠(chǎng)隨即對磨礦系統進(jìn)行了技術(shù)改造,取得了較好的效果。
磨礦系統現采用的是二段閉路生產(chǎn)流程,Ⅰ段磨機為Φ3200×3100格子型球磨機,Ⅱ段磨機為Φ3200×3100格子型球磨機,Ⅰ段分級機為Φ2400雙螺旋分級機,Ⅱ段分級機為Φ600水力旋流器。處理能力達到2200t/d后,磨礦系統能力已處于超負荷運行狀態(tài),運行很不平穩,主要表現為:
1、Ⅱ段磨機:Ⅱ段磨磨礦能力不足,循環(huán)負荷大(500%~900%)。
2、高位槽:Ⅱ段循環(huán)負荷大,循環(huán)礦漿量大,常有漫槽現象發(fā)生。
3、砂泵:砂泵的作用是將Ⅰ段磨分級溢流、Ⅱ段磨排礦、掃選精礦、精選Ⅰ尾礦四部分礦楽揚送到高位槽。因Ⅱ段循環(huán)負荷大,總礦漿體積過(guò)大,砂泵輸送能力基本達到極限,時(shí)有輸送不完的現象發(fā)生。
Φ2400雙螺旋分級機
4、旋流器:由于礦漿濃度過(guò)高,達70%左右(正常值應在55%~60%),導致分級效率偏低。
5、Ⅱ段磨磨礦細度偏粗,-74μm占70%左右,比更佳磨礦細度-74μm占80%低約10個(gè)百分點(diǎn)。試驗研究表明,磨礦細度在-74μm占70%~80%,每提高一個(gè)百分點(diǎn),銅選礦回收率可提高約0.15個(gè)百分點(diǎn)。
1、Ⅰ段磨機提速改造
該選礦廠(chǎng)的Ⅰ段磨機轉速率只有73.5%,屬低轉速磨機。在一定范圍內提高磨機轉速,可提高磨礦效率。年末檢修期間對Ⅰ段磨機進(jìn)行了改造,磨機轉速從18.3r/min提高到20.7r/min,轉速率提高到84%,經(jīng)流程考察分析,磨機利用率提高約5%。
2、Ⅱ段磨機溢流型改造
磨礦系統的Ⅱ段磨機在設計時(shí)采用的是格子型球磨機,隨著(zhù)鑄鍛替代鋼球在Ⅱ段磨機中的應用,加上選礦處理能力的提升,Ⅱ段格子型磨機已不適宜Ⅱ段磨機細磨的技術(shù)要求。于2006年對Ⅱ段磨礦機進(jìn)行了溢流型改造,改造后磨機磨礦效率提高約10%。
Φ3200×3100格子型球磨機
3、增設Ⅱ段磨機副磨
經(jīng)研究分析,選礦回收率偏低的主要原因為磨礦細度滿(mǎn)足不了選礦工藝的要求。磨礦細度偏低主要是Ⅱ段磨礦能力不足造成的。提高Ⅱ段磨礦能力,既能穩定2200t的日處理量,又能達到提高磨礦細度的目的。
Ⅱ段磨機的改造方案為增設一臺MQY2100×4500球磨機與原有的MQY3200×3100球磨機并聯(lián),共同承擔Ⅱ段磨礦,提高Ⅱ段磨磨礦能力。Ⅱ段副磨安裝工作于2009年8月28日完成并投人生產(chǎn)運行。改造后,Ⅱ段磨礦作業(yè)循環(huán)負荷與改造前相比降低50%左右,最終磨礦細度提高約10個(gè)百分點(diǎn),-74μm達80%以上。
以上改造大大提高了磨礦的細度,從而為后期選礦提供了保障,實(shí)踐證明,選礦指標上升,選礦能力也上升了一大截,效果相當的顯著(zhù)??梢?jiàn),通過(guò)改造磨礦系統,提高磨礦細度來(lái)提升選礦能力的改造措施是可行的,值得推廣。
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