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發(fā)布時(shí)間:2011-12-23 17:01:55
更新時(shí)間:2021-06-15 17:01:55
作者:紅星機器
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1 烘干機 2 筒體下沉
回轉式烘干機在運轉一段時(shí)間后,筒體就會(huì )產(chǎn)生下沉現象。 筒體下沉的危害是影響傳動(dòng)系統和前后接口的密封,降低齒輪的接觸精度甚至損傷齒輪等。
1、原因分析
引起烘干機筒體下沉的原因是托輪和軸承磨損、螺栓松動(dòng)后托輪發(fā)生位移、滾圈內外表面磨損,以及滾圈墊鐵磨損等。
2、處理方法
①調整間隙。 主要是調整烘干滾圈和墊塊之間的間隙。 具體做法是:更換新的墊板或在墊板下加墊。
②恢復斜度。 主要是恢復烘干機筒體的設計斜度。 具體做法是:調整兩檔支承裝置的相對高差,并使其達到設計規定的數值。兩檔滾圈的中心高差,可用水準儀、經(jīng)緯儀或連通管等方法測量,檢測工作在第①步調整間隙完成后進(jìn)行。
③恢復筒體水平位置。 目的使筒體母線(xiàn)的垂直投影再次重合于基座上的基準線(xiàn),具體做法是:
a)當同一檔的兩托輪實(shí)測直徑相同,托輪軸承磨損相同時(shí),可將兩托輪的軸中心線(xiàn)到基準中心(原標記)的距離調為等距。
b)當同一檔的兩托輪實(shí)測直徑不同時(shí),可將直徑較小的托輪到中心線(xiàn)的距離調小,調整量為:
ΔA =A -A =0.25(d -d )
式中:ΔA———一托輪向基準線(xiàn)移動(dòng)量,mm;
A———另一托輪到基準中心的水平距離,mm;
d、d ———兩托輪的直徑,mm。
也可在托輪底座上加墊板來(lái)抬高托輪,墊板厚度為:δ=0.433(d -d )(mm)。
c)當兩檔托輪組全部進(jìn)行調整后,一般情況下筒體中心線(xiàn)已在水平方向上復位。
④恢復筒體垂直位置。 目的使筒體回到應有的垂直位置上。 具體做法有兩種:
a)對兩滾圈幾何中心的實(shí)際標高進(jìn)行測算后,通過(guò)對稱(chēng)推進(jìn)或抬高托輪將筒體中心線(xiàn)調整到設計的標高位置上。 此做法稍顯復雜,但較準確。
b)依據前后密封圈與筒體徑向間隙大小,參考大齒圈與小齒輪齒頂間隙尺寸,決定調整量,并一次調成,同時(shí)做到筒體斜度不變。此做法簡(jiǎn)單、實(shí)用。在具體操作過(guò)程中,不一定非得照搬上述四步驟的順序,也可靈活一些,比如需要測算的部分,一律在調整前完成,然后一次性進(jìn)行調整,這樣可節約大量人力、物力。
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